2014年防锅炉四管漏泄工作总结(1) - 图文

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2014年度防止锅炉四管爆漏工作总结

2014年度防止锅炉四管爆漏工作总结

一、2014年度四管漏泄统计

2014年共发生锅炉四管漏泄2次(内部统计2次,上报集团0次),其中1号锅炉0次,2号锅炉2次;按漏泄部位统计,水冷壁0次,过热器1次;按漏泄原因性质分类统计,磨损0次,原始焊口缺陷0次,裂纹2次,材料0次,其它0次。

二、2014年度四管漏泄原因分析

(一)2号锅炉后屏过热器出口出集箱管接头裂纹漏泄(公司内部统计)

1. 漏泄停运日期:4月18日,启动日期:4月23日,停运5天。 2. 漏泄部位: 2号锅炉后屏过热器出口出集箱管接头 3.原因分析:(附带照片)

对漏泄管接头及损坏情况及以往该集箱漏泄情况分析,初始漏泄部位为左侧联箱左数第12排前侧第1根管接头与集箱焊缝处产生初裂

纹,后将第4、6根吹损。分析裂纹原因为:一是后屏过热器管屏中间夹屏管上下材质不同,膨胀量不同,造成联箱管座部位受较大热应力;二是集箱在制造厂家制作过程中存在焊接及热处理缺陷;

4.对漏泄部位的处理情况

更换左集箱左数第12排前数第1、4、6根管接头。磁粉检查发现存在裂纹隐患的管接头10处,进行补焊处理。

5.防范措施及落实情况

每次机组停备时,均对管接头焊口进行100%磁粉检测,发现隐患及时消除,使后屏出口管接头隐患可控从而提高设备的安全可靠。

利用2015年2号机组C级检修的机会,更换后屏过热器夹屏管(材质为SA-213T91)直管段26根(更换后材质为SA-213TP347H),更换后屏过热器出口集箱78排上4根管接头(材质与原材质相同)。

(二)2号锅炉后屏过热器联箱处泄漏

1. 漏泄停运日期:8月13日,启动日期:8月19日,停运5天。 2. 漏泄部位: 2号锅炉后屏过热器出口出集箱管接头 3. 原因分析:(附带照片)

后屏过热器出口集箱右侧联箱左数第1排后侧第2根管座发生裂纹漏泄。

根据对漏泄管接头及损坏情况及以往该集箱漏泄情况分析,产生裂纹原因有二种:一是后屏过热器管屏中间夹管前后材质不同,膨胀量不同,造成联箱管座部位受较大热应力;二是联箱制作过程中存在焊接缺陷;

4. 对漏泄部位的处理情况

对出口集箱右侧联箱左数第1排后侧第2根管座裂纹,进行挖补处理,对所有出口管接头进行100%磁粉检测后发现16深层裂纹隐患,均进行打磨、挖补处理。

5.防范措施及落实情况

每次机组停备时,均对管接头焊口进行100%磁粉检测,发现隐患及时消除,使后屏出口管接头隐患可控从而提高设备的安全可靠。

利用2015年2号机组C级检修的机会,更换后屏过热器夹屏管(材质为SA-213T91)直管段26根(更换后材质为SA-213TP347H),更换后屏过热器出口集箱78排上4根管接头(材质与原材质相同)。

三、2014年度受热面设备防爆治理(检修)主要工作 1.水冷壁治理:

1号锅炉水冷壁共发现磨损超标点4处,水冷壁吹灰器孔下方鳍片裂纹发现处理70处,水冷壁管凹坑、外伤缺陷发现处理3处。防磨盖板脱落55处,96台炉膛吹灰器处水冷壁管吹损,炉膛水冷壁D14吹灰器孔向左数

3-6根吹损减簿达壁厚的30%换管处理,其余防磨喷涂处理(约计290m2)。61个炉膛吹灰器套管烧损等缺陷。全部处理完成。

2.过热器治理:

1)1号锅炉B检期间,发现分隔屏过热器夹屏管与屏管发生轻微机械磨损(深0.5mm,面积1cm)120点,对加防磨盖板处理。

2)后屏过热器夹屏管与屏管发生轻微机械磨损(深0.6mm,面积1.2cm)80点,对加防磨盖板处理。

3)对后屏过热器出口联箱管接头进行100%的磁粉检查,发现应力裂纹43处,更换夹屏管直管26根及其对应的出口联箱管接头26根,更换所有在机组历次检修中曾经处理过的管接头约29根,其中材质为12Cr1MoVG的约14根,材质为SA213-T91的约15根。共计更换出口联箱管接头98根,夹屏管直管26根。

4)检查未级再热器(136排)发现吹灰器轻微吹损减溥0.4mm,面积0.8mm×500mm,采用金属热喷涂防磨处理,第128、117排管排夹根部发现飞灰磨损减簿1mm、面积5mm×5mm, 2点焊补处理。

5)未级过热器迎风面管排防磨瓦烧损变形脱落22片,补装修复处理。 6)水平低温过热器第1-4组吊挂管(136排)根部发生烟气磨损减簿1mm,补焊6点,其余采用喷涂防磨处理。防磨变形脱落33片,重新补装修复处理。

6)左包墙中部发现轻微烟气磨损减簿0.7mm、面积10mm×500mm,,加装防磨盖板处理7处。

3.省煤器

省煤器上层4组吹灰器下方发生轻微吹损共133排,先补焊后防磨喷涂处理。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/2gnd.html

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