电厂炉水循环泵介绍及故障分析

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电厂炉水循环泵介绍及故障分析

【摘要】炉水循环泵是电厂锅炉最主要的设备,必须全面掌握其结构特点和故障情况,才能进行故障分析和处理,才能维护机组稳定。

【关键词】炉水泵;故障处理

炉水泵电机是大型发电厂强制循环锅炉、加速锅炉的强制水循环,提高锅炉热效率的关键设备,可以说是强制循环锅炉的心脏。由于炉水泵直接参与锅炉的高压、高温水循环,工作条件十分严酷、工作性质又十分重要,如何提高炉水泵,特别是炉水泵电机的可靠性对电厂安全运行有十分重要的意义。炉水循环泵的结构比较特殊,检修方法与通常的电机存在很大差异,维护保养也与众不同,下面我就介绍一下炉水泵。 1.炉水泵循环泵的结构特点

炉水循环泵是锅炉系统中承受高温高压的一种无轴封特种水泵。一般用于强制循环炉、直流循环炉和控制循环锅炉的系统中,因具有起机快、控制灵活等优点。自1959年第一台200mw的强制循环炉在英国high marnham发电厂投入运行,至今已发展了五十多年。 2.炉水循环泵电机的结构特点

早期炉水循环泵电机有屏蔽式和湿定子两种结构,屏蔽式电机存在绕组冷却困难,屏蔽套易碎、膨胀、翘曲、现场修复难等问题和电机效率低的问题。目前炉水泵电机采用湿定子结构可避免上述问

题,得到了广泛的应用。湿定子的电机结构特点如下:

(1)泵的叶轮和电机转子装在同一主轴上,置于相互连通的密封压力壳体内,泵与电机结合成一整体,电机在下面泵在上,避免在电机内部聚集气体,减少气体对绕组和水润滑轴承的危害。 (2)泵与电机之间采用无轴封结构,淘汰了轴封结构。

(3)泵体与电机是被分隔的两个腔室,中间虽有间隙不设密封装置使压力可以贯通,泵体和电机腔是等压的,但泵体内的高温炉水(300℃以上)与电机腔内的水(65℃以下)是不同的水质,正常运行时两者是互不交换的。

(4)电机运行时,转子带动小叶轮产生内循环动力,电机腔内的水通过外置的高压冷却器的热交换,使腔内的水温保持在65℃以下,当电机停机内循环动力消失,高压冷却器基本失去热交换功能。 (5)采用水润滑轴承,很大程度的简化了炉水泵轴承的结构,使用寿命和可靠性均不低于油润滑轴承。

(6)采用了耐温耐压的湿定子绕组线,改善了绕组冷却条件,提高了电机效率。

(7)为了保证炉水泵电机的冷却,设置了高压循环冷却系统和紧急注水冷却系统。

(8)由于电机采用的交联聚乙烯绕组线和水润滑轴承都不能承受高温,所以炉水泵电机运行温度必须控制在65℃以内。 3.炉水泵循环泵的故障分析

炉水泵电机的故障形态大致分析如下: 3.1第类电气绝缘故障是主要故障形态

炉水泵电机的故障一般都是绝缘电阻明显下降,如6kv电机下降到200mω以下可以认为都有不同程度的电气绝缘故障,然而电气绝缘故障的原因是多样性的(详细分析请见电气绝缘故障原因分析)。 3.2第类推力轴承故障

推力轴承故障是一种常见故障,除了长期运行造成的推力轴承轴向间隙超标,还有一些原因也会造成推力轴承加速损坏:(1)有些电机腔内有金属颗粒或杂质。(2)选用设计参数pv值偏高,轴向推力过大。(3)金属推力盘镀铬承磨层脱落,(4)非金属承磨板与金属推力盘开裂脱和落,(5)高温炉水渗入电机,烫伤轴承。(6)电机内循环水不畅,缺水运行。(7)推力轴承轴向间隙超标。以上原因都可能导致推力轴承的非正常损坏。 3.3第类导轴承的故障

导轴承的故障现象和原因大部分与推力轴承相似,泰勒公司采用的分块式导轴承问题相对多一些,导瓦是由金属母体和塑料瓦块粘接,经常发生塑料瓦块和金属母体开裂、脱落现象。导瓦外圆有一个凸块,凸块顶在导轴承座的支撑圈,长期运行后在支撑圈上压出一个凹坑,最深时能达到1mm,严重时造成定转子扫膛。 3.4第类转子故障

(1)转子轴为细长轴,叶轮档与泵侧导轴承距离较长,转子轴刚度

不足也会发生轴弯。(2)定转子采用开口槽,长期运行造成转子汽蚀,定转子气隙超标,严重时会导致定转子相擦。(3)国产炉水泵电机转子平衡护环,由于公差配合的紧量不够,运转中在电动力的作用下发生轴向窜动,撞击“c”型轴用挡圈,致使挡圈断裂成数段,并划伤端部线圈。 3.5第类电机内流道堵塞

主要发生在超临界炉水循环泵上,炉水泵位于整个锅炉的最低处,由于炉水泵仅在机组启动时和停机时使用,长期处于静止状态,大量的炉垢和杂物堆积在电机的热屏上,由转子轴与热屏的间隙掉入电机腔内,随着电机内循环水流动堵塞过滤器和电机内流道,引起电机运行温升高,严重时会导致电机缺水运行,造成轴承严重损坏。 3.6第类安装操作不当

炉水循环泵在安装时必须严格按照说明书要求实施,对电机吊装、主螺柱的紧固、水质、注水方式、流量、阀门的操作等都有详细的规定。安装不当可能会发生以下问题:(1)炉水循环泵泵壳与电机热屏法兰面渗漏。(2)叶轮和电机转子变形。(3)扩散器口环变形,(4)严重时推力轴承座受损。 3.7第类端盖密封面渗漏

进厂检修时较难判断,发现有几台在端盖面上有月牙形水锈斑痕,应可判定为有微渗漏现象发生;其中一台在修复后,进行26mpa水压试验时,有点滴渗漏现象,重新拆开发现端盖密封面上有一处微

小铸造缺陷,处理后得以解决。

3.8第类密封导电头的密封渗漏是较少发生的故障

泰勒炉水泵电机的导电头“o”型密封圈阻流圈,出厂装配位置偏移,有微渗漏现象发生,处理后得以解决。ksb的导电头绝缘杆开裂也会造成渗漏。

3.9第⑨类叶轮及扩散器故障

该故障一般是由于推力轴承或导轴承严重损坏,造成叶轮和扩散器严重磨损,电机堵转。 4.电气绝缘故障原因分析 电气绝缘故障现象及原因分析:

(1)线圈端部局部击穿点、长期带故障运行甚至烧断绕组线。分析其主要原因:绕组线本身绝缘缺陷,绝缘层有疵点;ksb泵线圈下沉;穿线时绕组线损伤;过热变形;薄绝缘绕组线绝缘薄弱,击穿现象多。

(2)铁芯槽内线圈局部击穿点,甚至烧坏铁芯。分析其主要原因:绕组穿线工艺损伤;绕组线绝缘局部疵点;过热变形;泰勒公司槽内没有槽楔绕组线,振动易磨损绝缘。

(3)严重烫坏定子绕组线、绕组线的绝缘变形呈多边形断面状,表面pa层呈粉状脱落,pe2绝缘层粘接成板状块。分析其主要原因:大部分发生在备用泵停转状态,高温炉水长期渗入;下端盖密封有微渗漏现象;ksb泵发生较多;运行操作不当。

(4)中性点接头渗水导致绝缘电阻下降,甚至有中性点接头炸开现象,接头处有铜绿,绕组接头的根部绕组线绝缘损伤,绝缘电阻下降、甚至为零。分析其主要原因:中性点接头工艺结构设计不合理,没有自密性;制作工艺不良。采用聚乙烯模压熔接绝缘工艺、高温模体在操作时烫坏。 (5)绕组绝缘电阻下降,受气候影响,擦干净密封导电头,烘干后绝缘电阻又能回升。分析原因为导电接头的外绝缘套管为塑料件,耐气候性能差。

(6)导电头连接电缆缠绕或与转子相碰磨损绝缘直至绝缘为零,分析原因为连接电缆过长;连接电缆固定不当。

(7)机械故障造成绕组损伤,严重时绕组多处切断,分析原因为上导轴承螺栓或破碎的瓦块掉入电机定子中,造成电机定转扫膛,线圈破损。转子轴套档圈掉入定子,造成线圈损坏。 [科] 【参考文献】

[1]电站炉水循环泵电机检修导则dl/t 1132-2009.

[2]合肥皖化电机技术有限公司.炉水循环泵结构介绍及故障分析指导书.

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/1xmw.html

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