2012年QC活动成果总结(丁班)

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《QC小组活动成果》

课题名称:提高含氰装臵出水COD合格率

小组名称:污水处理车间丁班QC小组

组 长:黄天元

活动日期:2012年1月~2012年12月

二○一二年十二月编制

提高含氰装置出水COD合格率

一、小组概况

二、选题理由

近年来进水水质日益多元化,浓度不断攀升,可生化性降低,严重影响了含氰处理装臵生物膜处理效果,使含氰装臵出水水质上升,直接影响氧化沟进水水质,导致氧化沟处理难度增加,严重时可导致氧化沟出水水质超标,针对这一现状,建立QC攻关小组,采取一系列改进、优化等措施,从而实现含氰装臵出水水质达标,因此,QC小组选择“提高含氰装臵出水COD合格率”作为今年班组QC小组活动的课题。 三、现状调查

从近五年数据显示,含氰装臵出水COD合格率波动较大,2011年含氰装臵出

水COD值最大值655 mg/l、最小值60.3 mg/l、平均值为122.7mg/l、合格率90.7%。 (注:出水COD值合格标准为小于等于 160mg/l)。

表3.1 2007年~2011年含氰装臵出水COD合格率

图3.1 2011年含氰装臵出水COD合格率

表3.2 2011年含氰装臵出水COD合格率

制图(表)人:张晶 数据来源:监测站报表系统 时间:2012年2月

从以上数据和曲线图可以看出:2011年,含氰处理装臵出水COD合格率波动性大。为提高含氰装臵出水COD合格率,已达到实现提高出水综合合格率的目的,故本小组将“提高含氰装臵出水COD合格率”作为QC活动课题。 四、确定目标值

根据现状调查,将活动目标值确定为含氰处理装臵出水COD合格率提高至95.7%。

活动前

目标值

图4.1 目标值确定图 制图人:黄天元 时间:2012年3月

五、目标值可行性分析

(1)通过现状调查得知,2011年全年有5个月达到目标值;

(2)通过科室协调,不断加强对进水的水质的管理,含氰进水水质有所改善; (3)2011年底起,含氰装臵处理污水改为混合污水,水质有所改善。 六、因果分析

根据装臵的实际生产情况,由小组成员讨论,将影响装臵出水COD合格率的各个因素列出,用因果关系图法来分析其原因。

提高含氰装置出水COD

合格率

图6.1 含氰处理装臵出水COD值高的因果关系图

制图人:黄天元 制图时间:2012年3月

七、确定要因

根据因果关系图的分析,得出影响含氰装臵出水COD合格率的因素有9条,下面运用要因确认表进行要因确认。

表7.1 提高含氰装臵出水COD合格率要因确认表

制表人:黄天元 制表时间:2012年4月

八、制定对策

通过要因确认表的分析,我们找到了影响含氰装臵出水COD合格率的三个主要原因:1、进水量负荷高;2、沉淀池排泥时间控制不当;3、进水水质浓度高;经过小组成员的分析讨论,针对这三个主要原因,制订目标,因此制定了以下的对策表。

表8.1 提高含氰装臵出水COD合格率对策表 制表人:黄天元 制表时间:2012年4月

九、对策实施

实施一:控制含氰处理装臵进水流量

针对2011年含氰处理装臵进水量不稳定,时常进水流量超过1000m3/h,日产量达到24000m3/d以上,导致装臵处理效果降低。为此,今年我们QC小组针对此原因进行分析并采取相应措施:

1)加强岗位人员日常巡检力度,勤观察进水流量的变化,勤调整进水流量,使进水流量始终保持在受控范围内。

2)充分利用好厂外调节池空间。当总进水量大时,及时开启厂外调节池进水泵,将部分污水暂时储存起来;在总进水量小时,及时开启厂外调节池放空阀,将污水排放出来,确保装臵进水量相对稳定。

3)在总进水量波动大时,也可采用调整1#、2#污水处理装臵进水量,从而控制含氰处理装臵进水量。(注:此方法在此两套装臵工艺条件允许情况下可实施)

今年6月我们对装臵进水量做了进一步调整,与2011年同期相比(见图9.1)。可以看出:今年6月份装臵进水量超过24000m3/d只有3次,而去年同期有13次。同期含氰装臵出水COD合格率对比图(见图9.2)中,合格率明显提高,实施效果十分明显。

图9.1 含氰装臵进水量对比图

制图人:黄天元 数据来源:污水车间日报表 制表时间:2012年7月

图9.2 含氰装臵出水COD合格率对比图

制图人:黄天元 数据来源:监测站报表系统 制图时间:2012年7月 实施二:控制含氰处理装臵沉淀池排泥时间

QC活动前含氰处理装臵沉淀池排泥方法为:每日早、夜班各排泥2小时,易造成沉淀池排泥量过少或过多,导致沉淀池出水水质偏高或剩余污泥浓度过低影响后道工序。为此,我们QC小组针对此原因进行分析,提出了优化排泥方式:

1)沉淀池排泥时间规定为:每日早上8:00~12:00为正常情况下排泥时间标准,但遇到排泥时出泥浓度稠或稀情况下,操作人员可自行调整排泥时间长短。

2)控制沉淀池排泥出泥堰门开启度。在确保沉淀池出水的状况下,尽可能开大排泥出泥堰门开启度,目的是利用流速使池底浓度高的污泥及时排出。

自从修改沉淀池排泥操作方法后,操作人员都按规定执行。在沉淀池出泥浓度稠时延长排泥时间,出泥浓度稀时缩短排泥时间,使沉淀池出水水质得到更有效的控制。2012年8月含氰处理装臵沉淀池排泥情况如下(表9.1):

表9.1 含氰装臵沉淀池排泥情况表

制表人:黄天元 数据来源:污水车间工艺台账 制表时间:2012年8月

实施三:通过工艺调整,改善进水水质和提高水质处理效果

2011年度含氰处理装臵进水水质浓度波动较大,主要原因是含氰处理装臵进水源大部分是含油污水,其污水浓度波动大,可生化性差,故造成装臵出水时常偏高,针对这原因我们QC小组提出了一些工艺调整:

1)调整含氰处理装臵进水源。先将含油污水、含氰污水以及其它综合污水混合后再进入含氰装臵,这样可起到高低浓度的污水均质,减少含氰处理装臵受到高浓度污水的冲击。

2)加强日常进水水质观察。一旦发现进水异常时,及时增加水质监测频率,同时减少含氰处理装臵进水量,延长污水处理停留时间,提高水质处理效果。

3)加强日常装臵内DO的变化。一旦发现DO明显下降时,极可能有高浓度污水已进入装臵内,在进水量调整的同时,增开鼓风机,确保供氧量,提高水质处理效果。

通过2012年7月与2011年同期含氰处理装臵进水COD值变化对比图(见图9.3)和同期含氰装臵出水COD合格率对比图(见图9.4),我们可以看出:通过含氰处理装臵进水源调整和工艺调整,使进水水质波动小,进水COD值与去年同期相比有所下降,合格率明显提高。

图9.3 含氰装臵进水COD对比图

制图人:黄天元 数据来源:监测站报表系统 制图时间:2012年8月

图9.4 含氰装臵出水COD合格率对比图

制图人:黄天元 数据来源:监测站报表系统 制图时间:2012年8

十、效果检查 1)目标完成情况:

QC小组活动期间,针对含氰处理装臵运行状况进行分析,优化工艺,从而提高含氰处理装臵出水COD合格率。在大家的共同努力下,较好地完成了计划制定的目标。截止2012年12月底,含氰处理装臵出水COD合格率99.5%,达到了预期的目标值。

图10.1 含氰装臵出水COD合格率变化图

制图人:黄天元 数据来源:生产科 时间:2012年12月

2)社会效益

QC小组活动开展期间,含氰处理装臵污染物排放量与2011年同期相比: 2011年1~12月COD排放量=装臵处理量*出水COD/1000000

=6330430*122.47/1000000 =775.27(吨)

2012年1~12月COD排放量=装臵处理量*出水COD/1000000

=5778030*96.66/1000000 =558.49(吨)

2012年1~12月COD排放量与2011年同期相比减少了216.77吨,取得了十分显著的环境效益。

3)QC活动小组成员的综合素质自我评价

表11.1 员工综合素质自我评价表 制表人:黄天元 制表时间:2012年12月

十一、巩固措施

1)含氰装臵进水源工艺流程已列入了《工艺技术规程》内;

2)含氰装臵进水流量控制已纳入了《污水处理车间工艺调整指令汇编》内; 3)含氰装臵沉淀池排泥方式已纳入了《污水处理车间工艺调整指令汇编》内。 十二、活动总结与今后打算

通过本次QC小组活动的开展,从中取得了一些生产运行管理经验,活动达到了预期的目标,获得了良好的社会效益,并且QC活动小组成员的综合素质也得到进一步提高。但我们清晰地意识到,目前污水水质日益多元化,浓度不断攀升,加大了污水处理难度。为此,在我们今后的工作中不断总结经验、优化工艺,提高装臵处理能力,确保装臵出水达标排放。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/1d54.html

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