厂用电中断处理措施

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11月24日事故分析采取措施

电气三期:

事故现象:2011年11月24日8:14:16,后台机发35KVⅢ段母线接地信号,8:14:25,4#汽轮机主汽门关闭联跳发电机开关、灭磁开关,厂用电中断。同时厂用电中断时后台机失电,无法进行监测控制。发电机保护装臵显示“热工联跳” “励磁联跳”信号。

事故原因:2011年11月24日8:14,110KV站35KV馈出线埠西线线路接地短路造成我厂三期35KVⅢ段母线避雷器接地短路击穿,上网线路热埠Ⅲ线110KV侧埠33开关过流保护动作跳闸,4#发电机脱网运行,汽轮机超速保护动作主汽门关闭联跳发电机开关、灭磁开关。造成三期厂用电中断,锅炉中断给水,停机停炉。

应采取措施:

①经实践证明三期35KVⅢ段母线原规格型号避雷器不适用于35KV母线,应选取适配规格型号的避雷器进行更换。

②将电气两台后台机的电源改接至热工UPS电源。

电气老期:

现象:2011年11月24日8:17主控室集控台电铃响, 发“35KVⅠ段母线接地”,“ 35KVⅡ段母线接地” 信号。复归信号时3#发电机开关、灭磁开关跳闸,发电机保护装臵显示“热工事故”信号。

原因:因110KV站35KV馈出线埠西线线路接地短路造成我厂三期35KVⅢ段母线避雷器接地短路击穿,进而引起我厂系统电压降低,北泵房循环泵400V电源开关因欠压保护动作跳闸,造成3#汽轮机低真空保护动作关闭主气门,联跳3#发电机开关、灭磁开关。

应采取措施:

在3#机停机后将北泵房循环泵400V电源开关的欠压保护解除。并检查其他电源开关是否具有欠压保护,若有同时解除。

锅炉

现象:

1、后台机屏幕显示正常,各电动执行器反馈为零,电动调整部分失去作用。 2、各动力设备停止运行,控制屏前数显表无显示。电接点水位计有指示,火焰监视及监视电视无显示。

3、后台机运行正常,后台机上所有数显表指示正常。 4、室内正常照明灯灭,事故照明灯亮。 5、燃烧停止,炉内发暗。

6、屏上光字牌不亮,事故报警不鸣叫,但微机报警正常。 7、汽包、过热器就地压力表急剧升高。 8、安全阀动作。

处理:

1、主司炉:判断厂用电中断后,断开各风机电源开关解除联锁。手动关闭主给水电动门,手动开启省煤器再循环电动门。安全阀复位后,汇汽集箱疏水应,其余疏水应全部关闭。若超压,再视情况开启疏水。若电接点水位计指示严重缺水,应尽快通知班长,同时从放渣口放底料及循环灰。

2、副司炉:厂用电中断后,关闭连排、加药、取样一次门,联系并协助零米值班员放两级返料灰,并检查零米排污门是否关严。

3、班长:厂用电中断后,手动关闭引风机、一次风机、、二次风机风门后,打开炉门口检查底料,确保不出现焦块,然后关闭罗茨风机出口门,开启排气门。完成后回控制室听值长安排。

4、零米值班工:风机停转后,立即开拖拉机到两级放灰管处准备放灰。 5、电除尘值班工:厂用电中断后,将运行电源开关及电场开关、振打开关、加热器开关打至断开位臵后,在控制室听侯安排。

6、脱硫值班工:厂用电中断后,将运行电源开关打至断开位臵后,听候安排。

锅炉因厂用电中断导致干锅应急预案

1、严密关闭各给水门、减温水门、排污门、取样门、加药门、疏水门、对空排汽门、汽包空气门,尽量减少汽水损失。

2、将底料及循环灰全部放净。

3、严密关闭各风烟挡板门及炉本体各检查门,防止锅炉急剧冷却使汽包产生较大热应力。

4、锅炉自然冷却48小时后开启各风烟挡板及检查门进行通风冷却。 5、当汽包上壁温度降至80℃以下时,可开启引风机加强冷却。

6、当具备人员进入条件时,对所有受热面进行一次全面检查,重点检查管子有无因过热出现胀粗现象,如未发现管子胀粗现象,上水进行锅炉水压实验,合格后方可点炉运行。若水压试验不合格或发现管子有胀粗现象,建议由专业人员取金属样本进行检测后再确定处理方案。

7、为尽量延长锅炉干锅时间,作为锅炉专业应对各汽水系统阀门的严密性进行全面检查,对于不严密的阀门及时进行更换。同时,加强运行人员的业务技能培训,使其面对事故时能够迅速正确处理,以免延误时机。

汽机三期

现象

1、8:16分汽轮机突然有异常声音,负荷到零。

2、动力设备,凝结泵,射水泵,循环泵,给水泵停止运行。备用设备没有自投。(其中给水泵,循环泵在DCS电脑显示跳闸,但是电流显示粉红色,实际已经停止运行)

3、控制室照明灯灭,事故照明亮。

4、机组转速3270r/min后下降,经过事后检查电脑历史曲线发现转速高升至3469r/min。 原因

因电气线路故障造成机组瞬间负荷由25.45mw升为34.27MW,机组最高转速为3469 r/min。油动机行程最高开度到50.18%,正常满负荷时为44%。在此瞬间机组DEH高负荷限制动作28.6mw、DEH超速110保护动作3336 r/min、主汽

门关闭、发电机开关跳闸、油动机行程到0、负荷到0、从而造成厂用电中断。

事故处理:

1、确定厂用电中断后,首先开启#2给水泵高位油箱下油门,维持给水泵润滑用油。

2、启动直流油泵,检查直流油泵运行情况,确保润滑油压正常。(为了防止因直流电源不足引起跳闸,可以适当关小直流油泵出口门,但要确保汽轮机润滑油压)。

3、发现转速升高,检查主汽门,调速汽门,抽汽逆止门是否关闭,通过检查发现抽汽逆止门未关闭。主汽门,调速汽门关闭正常。此事转速已迅速降至2900转左右。

4、将各动力设备,给水泵,循环泵,射水泵,凝结泵开关打到停止位臵,解除泵与泵间连锁,关闭各运行泵出口门。

5、关闭#1,#2高加进气门,开启放水门。 6、手动关闭3抽对外供汽电动门。

7、对机组全面检查,无异常发生,直流油泵运行正常。 8、安排专人准备手动盘车工具,转速到零后手动盘车。

9、厂用电恢复后,经值长同意,首先启动连续盘车,将直流油泵切换成交流油泵运行,启动循环水泵。

事故措施:

1、机组停运后严禁冷空气进入汽缸。

2、若直流油泵不能正常启动应立即破坏真空紧急停机。 3、转子静止后盘车无电源应手动连续盘车。 4、检查抽汽逆止门是否严密防止抽汽倒入汽缸。

5、停机后禁止开本体疏水,各抽汽管道疏水,防止上下缸温差大进行闷缸处理。

汽机老期

事故象征: 1、“保护电源消失”光字牌瞬间一闪后恢复。负荷表也随之一闪后恢复显示10700Kw。

2、热水井水位升高,1#凝结泵电流表显示为0,2#凝结泵联动。循环泵电流表显示为0,真空急剧下降。

3、“低真空保护动作”报警,负荷表指示为0。 处理:

1、立即汇报值长,

2解除连锁,迅速手打危急保安器停机,关闭自动主汽门,手摇同步器行程至0,开启高压油泵。

3、通知电气送电,开启2#凝结泵出口门,关闭1#凝结泵出口门,开再循环。 4、调整均压箱压力,投均压箱、轴封加热器新蒸汽。 5、停运高加,开启放水门。

6、依次启动6、7#循环泵,运行正常。此时转速降至1050r/min左右,两个“ETS”复位,合闸,开启主汽门冲转,转速升至3000r/min,停高压油泵,向电气发出“可并列”信号,投入连锁,负荷带至1500Kw,后又升至3000Kw.

7、当负荷升至6000Kw,投高加,接上级通知投一段抽汽至对外供汽,负荷至9500Kw,全面检查机组正常,汇报车间。

值长厂用电中断应急预案

1、应以认真负责的精神,始终保持清醒的头脑,冷静、沉着,判断正确,抓住要害迅速果断,消除事故根源,限制事故发展,解除事故对人身和设备的威胁,积极协调各专业处理事故。

2、锅炉严密关闭各给水门、减温水门、排污门、取样门、加药门、疏水门、对空排汽门、汽包空气门,尽量减少汽水损失。汽机开给水泵高位油箱下油门,维持给水泵润滑用油,启动直流油泵,确保润滑油压正常。电气迅速切出故障点,倒送厂用电

3、厂用电恢复后,首先启动工业泵、给水泵、高压油泵、循环泵、除盐水补水泵、汽轮机惰走结束后,开启盘车。

4、如判定锅炉严重缺水后,立即将锅炉底料、循环灰全部放掉,关闭上水门,严禁向锅炉上水,严格按规程要求冷却。

5、对当值出现的问题或事故第一时间组织相关人员认真分析,做到事故原因不明不放过,责任者没有受到教育不放过,事故责任者和广大群众没有受到教育不放过,没有防范措施不放过,并形成制度严格执行。

6、班中组织各专业人员做好事故预想和反事故演习,特别是影响停炉停机事故预案。

4#汽轮机及发电机端盖振动大防范措施

1、严密监视机组振动、声音、轴向位移、推力瓦温度、差胀、金属温度的变化,发现异常及时汇报,并认真分析找出原因,采取有效防范措施。

2、停机时对膨胀缝进行清理

3、停机时打开发电机端盖全面检查、清灰。

4、加强对振动方面的学习,提高判断和处理能力。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/0wwh.html

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