3#炉停炉检修及开炉工作总结

更新时间:2024-04-01 00:52:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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3#炉停炉检修及开炉工作总结

根据公司总体检修计划,3#高炉于2月14日3:10分停炉检修,这次检修

是3#高炉自投产以来规模最大的一次检修,在检修中炼铁厂坚持“安全第一、质量优先”的指导思想,严把安全关、质量关,通过认真组织,精心安排,经过半个多月的辛勤付出,高质量的完成了所有检修项目,按计划于3月3日16:58分顺利点火开炉。开炉后设备运行完好,没有因为设备故障而导致慢风、休风等,为顺利开炉快速达产创造了良好的条件。 现将有关情况总结于下: 一、设备的检修改造方面

这次检修是3#高炉自投产以来规模最大的一次检修。检修前我们召集各班组长以上人员专门召开了检修会议,会上就大检修中检修物资、检修进度、检修安全措施、检修技术措施、检修技术标准以及检修工作的重点及难点,有针对性的提出了切实可行的解决方案,为检修工作安全顺利的完成奠定了基础。为了保证检修工作按质、按量、按时完成,要求班组对各项检修任务进行了具体分工,做到了责任到人、任务落实、层层把关、各尽其责。充分调动每个检修人员的积极性和创造性,为全面完成检修目标、推动和促进检修及技改任务的顺利完成做好准备。

本次3#炉停炉检修大小项目达30多项,其中高炉此次检修重点项目包括:热风炉喷涂灌浆,高炉煤气管道喷涂,炉体压浆,冷却设备酸洗,循环水置换清理等,检修涵盖了需外协施工的五大项目:热风炉喷涂;高炉煤气上升管、下降管喷涂;炉体压浆;透平机更换煤气出口膨胀节;渣沟加固和钢槽更换,为保证施工质量,我们安排工长和工作较为负责的部分班长进行监护,做到从项目开工到结束的全过程控制。从施工开始到质量验收,从施工管理到质量管理都“凡事有人管理、凡事有人监督”对施工中出现的问题及时指正和汇报,及时解决,使

本次检修的外协项目全部按时完成并达到施工要求。 通过本次检修重点取得以下效益:

1、通过炉顶煤气管道喷涂,增加了高炉承压能力,使3#高炉具备了提高顶压的条件,可上提5kpa压力,节约焦比0.2%。

2、通过对炉体冷却设备就行酸洗,提高冷却效果,可在现有的基础上降低冷却水压50kpa,减少了水电消耗。

3、利用检修机会对风口面积就行调整,适应当前高炉冶炼强度变化,达到降低焦比的目的。

4、通过对炉前设备的调整和检查维护,对液压系统管路就行改造,解决铁口打打不进泥的现象,为及时排净渣铁,保证炉况稳定奠定了基础。 二、工艺技术方面

高炉开炉能否快速高产,除了要掌握高炉日常操作技术外,还需要具备开炉装料组合精确计算、装料过程中的测量与调整,我们经过精确的配料计算,采取净焦段装至炉身下部,空焦段(焦炭+石灰石+锰矿)装至炉身中上部,其余部分至正常料线装轻负荷料,轻负荷料负荷2.0t/t,炉渣碱度R2=0.85,停炉料以发展边缘和中心气流为主,大风量喷吹铁口,保证炉缸渣铁存量达到最低状态,为开炉顺利创造有利条件。 1、开炉准备

送风前进行各系统相关设备的联动试车和确认。

1)高炉热风炉系统在开炉前进行烘、烧炉,具备正常送风生产条件。 2)确保炉前出铁场设备运行正常,炉前出铁系统已烘干,具备出铁条件,制作临时沟,临时干渣坑,做好并具备放干渣条件。

3)检查高炉冷却系统并做好确认工作,确保冷却壁管路畅通不漏水,风口等管路畅通。

4)上料系统在装料前按工艺操作规程联合试车,确保上料程序正常,工作正常。 5)高炉对煤气系统各阀及各种信号系统进行试验,并对各仪表进行检查校对,确保准确无误。

6)确保高炉供水水压、水量正常,备用设备处于完好状态。

7)做好风机房、水泵房、喷煤系统、布袋煤气除尘系统、供料系统等相关系统与高炉的检查联动试车和确认。 8)原燃料质量好且准备充分。

9)检查各种能源介质管道及阀门,确保管路畅通、阀门开关灵活好用。 2、开炉快速达产技术措施

此次开炉我们准备充分,开炉前我们针对广富集团开炉失败原因进行了研究分析,认真制定了开炉方案,采取快速加风与开风口协调配合;装料制度采取建立合适的焦碳平台和矿环带;改善煤气利用适应下部迅速降炉温的需要等,取得了良好效果,并顺利强化。复风料中除了加了足量的焦炭外,还集中和分批带入锰矿,来稀释渣铁,处理炉缸,并通过采用多环布料、快速喷煤、富氧等措施大大缩短了高炉达产时间,取得了明显的经济效益。

本次开炉由于煤气压力低,风温明显不足,基本属于冷风开炉,我们用吹氧方法,用以点燃焦炭,加热炉缸,约3小时后炉缸焦炭开始燃烧,2小时后铁口见渣,见渣后用有水炮泥堵口,4号凌晨2:30出第一次铁,出渣铁量约1吨,综合各方面信息后于捅开3号和14号风口。此次尽管开炉时炉温高,但是因渣碱度调节合适,渣铁流动性良好,这对于炉况的快速恢复和降低炉前劳动强度起到了积极作用。6:00铁水过撇渣器。第六炉铁水硅、硫全部达标,下午16:10分捅开最后一个风口,高炉在不到24小时实现了从开炉到全风口送风的全风冶炼状态。创造了我们传洋炼铁乃至全国同类高炉快速开炉达产的记录。 经验总结:

3#号高炉封炉检修后开炉取得了巨大成功,实现了快速高产达标,体现了传洋炼铁综合技术能力的进步。在3#号高炉快速高产达标过程中,以下技术措施至关重要。

1)开炉前工作准备充分,各方全力配合;供应了成分稳定、质量高的焦炭和烧结等各种优质原料,为顺利开炉奠定了良好的基础。

2)封炉后开炉的关键在于清除炉缸内粘结物,这对炉缸透气性和透液性起着决定性作用,将直接影响到开炉是否顺利成功。

3)开炉采用陡升爬坡式加风法配合快速开风口直接影响到降硅效果,其中包含着很多冶炼技术支撑,只有熟练掌握了这些技术才能充分体现出其优越性来。

4)加强炉前作业管理能及时出净渣铁和良好的设备状态是高炉快速高产达标的重要条件。

5)高炉开炉成功后,优化高炉冶炼参数,采用合理的上部调节,选择适宜的送风制度是高炉炉况稳定顺行的基础。只有上下部调剂相结合,才能保持合理的煤气流分布,为高炉加风达产创造有利条件。

6)开炉极易因炉墙渣皮脱落烧坏风口小套,要迅速进行更换,坚决不能拖延,防止小套漏水造成炉凉和炉缸冻结。

炼铁厂 2014-3-5

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/02mr.html

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